公司介绍:

是浙江某控股集团下属的一家专业生产各种铜制阀门及管件的企业,是中国建筑金属结构协会阀门专业委员会副主任委员单位,中国通用阀门协会会员单位。公司在通过ISO9001:2000国际质量体系认证的基础上,在同行业中率先导入TQM大质量体系,并先后通过了ISO14001环境管理体系认证、欧盟CE认证、韩国KS认证,获得了国家特种设备制造许可证(压力管道元件A级)。被中国建筑金属结构协会给排水分会定为铜阀门“定点生产企业”。

改善选题:总装流水线装配流程改造

 

1、闸阀装配的物流距离长、效率低;

2、闸阀生产周期长,生产成本压力大;

3、生产周期长,影响员工的积极性和凝聚力;

4、生产周期长,产品加工流程长无法满足市场需求。

为了确保改善的顺利实施,成立的改善小组,制定了详细的小组活动计划。并对现场进行分析研究找到了如下的问题点:

 

1、生产现场物品未作好“三定”

2、现场无作业文件

3、配料时间长

4、空间浪费严重

5、物料配送路线不科学,搬运路线过长

6、库存大

7、质量控制难度大

8、产品生产周期长

9、无价值劳动多

10、人员配置不合理

11、工序能力不均衡

12、现场物料数量没按生产节拍设置和提供;

 

 

设定了目标:

 

 

 一、产品制造周期: 二、物流距离为50米
三、单位时间产值 四、在制品数量
   

 

项目

对策

担当人

日期

备注

场地未规划好

对场地进行重新规划

***

5月23日

 

搬运流程不合理

根据作业计划、物料明细表提前半天备齐所需物料

***

5月23日

 

工艺流程不规划

对工艺流程进行重新规划

***

5月24日

 

设备摆放不合理

对设备摆放位置重新设置

***

5月23日

 

搬运流程不合理

配送物料最低保证用2个容器存放

***

5月23日

 

依据日产量和生产节拍制订物料配送需求量

***

5月23日

 

物品状态设置不合理

对物品标识状态进行重新设置和规划

***

5月23日

 

员工培训不到位

对各工序操作员工进行操作技能培训

***

5月23日

 

   

对策实施:

A:对场地进行重新规划:

 

改善前

改善后

 

 

 

B:对工艺流程进行重新规划

   原状态:

未对产品加工工艺流程进行明确规定。

更改后的流程:

总结: 改善后产品工艺流程由原来的12道工序减少到了5道工序,大大减少了产品加工流程,缩短产品制造周期。

 

 

C:对设备摆放位置重新设置

 

原来的设备摆放不合理。我们通过对设备进行重新规划,大大缩短产品的加工时间。

 

改善前 改善后

 

 

 

效果检查:

 

 

一、产品制造周期

二、物流距离

 

 
   

三、单位时间产值

四、在制品数量

 

总结:

一、通过本次改善,小组设定的4个目标三个达成,其中一个目标3达成,即单位时间产值。对本次活动采取的对策及加工作业流程进行标准化并进行存档,更新技术文件。

二、通过本次活动我们又发现9个问题点,用新的问题对未达成的目标的项目进行分析,采取第二个PDCA循环改善。2.对本次活动的9个问题点采用纠正预防措施进行改进。3.继续对装配线问题点进行完善和巩固。

 

 

 

三五日改善视频
 
  

 

 

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